南京同仁堂祖训"炮制虽繁,必不敢省人工;品味虽贵,必不敢减物力",九十年,历史变迁,却始终是南同制药人的祖训标杆。但是一家老字号企业的发展,又何止仅仅体现在选材用料上呢?而是各个环节的用心上。 早在南京同仁堂在南京初创之时,就选择德国西门子作为自己的基本设备,这在当时的药企中,算顶先进的了。 新中国成立之前的南京同仁堂,多数工作都是由手工完成的,之后,逐渐引入设备,增加产量。专业的设备咱今天都不表,就说说锅炉房里的那些秘密: 作为一家药企,对锅炉房的要求还是很高的,要同时满足"两能"——产能和节能。对此,南京同仁堂的态度始终是按需、按责、有担当。 为了满足产能,1974年,原本使用的江南煤田的煤质量变差,不能保障日常供应,于是应南京市委要求,将一台锅炉改烧重油,每班耗油400kg。再后来,由于产能需求量高,被改造的锅炉房增加,耗油也逐渐提升,为了解决这个问题,南京同仁堂在原锅炉房东侧建造了容量为80吨的贮油池,以保证生产。 满足产能,还仅仅是基本的步骤,作为一家有社会责任的企业,南京同仁堂始终没有停下对节能环保的关注。1981年以后,企业建立起专门的能源管理体系,有专门技术人员负责。"一手抓管理,一手抓改造",当时锅炉房应上级号召,全面燃油改燃煤,并以此为基础建立了12项规章制度,施行以节能为中心的经济责任制考核制度。 当时政府虽然规定了要以燃油替换燃煤,但是南京市燃煤公司分配给南京同仁堂的全年原煤计划不足3000吨。南京同仁堂本身耗煤达4000余吨,平均每月差83吨。此时遇到新的问题,南京同仁堂没有再把这个问题抛回给燃煤公司,而是留给了自己,想办法去解决问题。响亮的打出了"向节能要增产,节能要效益"的口号,以此为指导方针,引入新技术,对自身进行技术改造。1982年以来,还进行了炉膛改造的试验,每年节约原煤625吨。 上世纪八十年代以来,南京同仁堂,自行设计制造双效薄膜蒸发器一套,年节煤239吨;采用多能式煮提锅,年节煤110吨;采用真空浓缩,年节煤60吨……那些年,带着强烈的经济社会责任,南京同仁堂一步步向前迈进。 也许,上面的一条条数据,远没有捧在手里的奖牌有说服力;也没有播放在电视上的广告那么有吸引力……但是,我们想说,九十年一路走过,繁花也好,落英也罢,南京同仁堂始终担着百年老字号企业的社会责任,一步步向前,走进您的心中。